炼油厂泵改造提高产量

就像任何其他过程工业一样,原油炼油厂需要达到生产率目标,但增加产量代表着相当大的挑战,几乎总是需要改变泵的性能。

通过马特Kinney 2020年11月24日

过去几年,国家法规的变化使得超低硫柴油(ULSD)的需求大幅增加。因此,炼油厂不得不调整其工艺,并找到创新的解决方案,以提高产能。在德克萨斯州,这种情况导致一家炼油厂寻找可能的解决方案。

该项目围绕两个BB5 10级柴油充电泵展开,需要将输送率提高47%以上。美国石油学会(API) BB5是一种筒形泵,它采用多级轴向分流内束,并带有对置叶轮结构。

由于压力边界呈径向分裂,这些泵通常设计用于高温和/或高压应用。API BB5能够分别承受6250 PSI和800°F的压力和温度,是注水、石油出口、锅炉给水和充电服务等应用的优秀泵选择。

建立新的目标

该泵最初安装于2006年,在4014英尺处的额定点为1110 gpm。然而,随着ULSD需求的变化,炼油厂的可靠性工程师对容量的增加感兴趣。我们的目标是找到最经济和及时的解决方案来满足客户的需求。

在这种情况下,有三种可能的选择:购买满足新容量要求的新泵;或者,修改或重新对原泵进行评级;或以100%额定容量并联两台现有泵。

每一种选择都有其优点和缺点。例如,并行操作显然是实现流量增加的最低成本。然而,在发生故障时,缺乏系统冗余是有风险的,在生产损失方面通常代价非常高昂。

在效率方面,适合该应用的新泵具有优势,但生产周期长,重新布线管道的成本高,底板/基础修改可能会使该选择不那么有吸引力。对泵进行重新评级并没有什么坏处,只是在给定的机架尺寸下,可能不能总是达到预期的性能。然而,如果可行,重新评级往往更快更经济。

设计简单

根据这项服务对炼油厂整体成功的重要性,重新评级的可能性引起了极大的兴趣。为了支持客户,工程师们进行了彻底的水力和机械可行性研究,以确定目标是否可行。

通过液压数据库进行特定转速(Ns)的搜索,可以发现现有的、经过验证的设计可以满足客户的需求——前提是叶轮能够在物理上合适,并且内壳蜗壳喷嘴面积能够增加到足够大,以使叶轮满足设计性能。对蜗壳开发图纸的审查提供了信心,这两个项目都可以实现。

这是通过选择现有的标准叶轮液压设计来实现的,该设计适合所需的性能,并已通过至少两次工厂测试。此外,该公司还确保可以对壳体进行修改以适应新的叶轮,并确认喷嘴面积可以足够大,以模拟参考泵的性能。

理想情况下,工厂测试应该在完成这项工作后执行,但不幸的是,考虑到商定的截止日期,项目的时间表没有使这成为可能。因此,重要的是,建议的升级是由内部的经验数据和经验来支持的,以提供对建议的设计更改的准确性的信心。在第一次尝试时,必须正确计算预测的叶轮尺寸。

优化解决方案

由于有大量的叶轮水力设计可供选择,工程师们能够选择一种现有的设计,以满足应用所需的新扬程和容量。

为了增加喷嘴面积和唇直径,进行了机械切割。根据经验数据,喷嘴面积的增加将使新叶轮的选择跳动到新的设计点。蜗壳唇径的增加使设计人员能够获得足够的唇间隙。这一点,事实上,削减是“角度”,有助于减少叶片通过脉动和整体振动幅度。

对叶轮的出口叶片进行下浇,以增加叶片间出口面积(OABV),使性能曲线趋于平坦。这也推动了最佳效率点(BEP)实现更高的流量。

设计过程强调了这样一个事实,即新的性能水平不需要所有10个阶段。去掉一级,使叶轮修整可以接近全直径。这对泵的效率和BEP位置都有好处。分析了级级减小对轴向推力方向和大小的影响;调整了内衬套的尺寸,以确保推力轴承的轴向载荷是可接受的。

超越挑战

像这样的重大再排量,在现有的蜗壳内安装一个新的、相对较大的、高容量的叶轮是相当困难的。这是因为多级泵被设计成尽可能短的级间距,以限制整个泵的长度。

幸运的是,这个例子中的泵最初配备了一个相对低流量的转子,与它的框架尺寸相比,这提供了更多的工作空间。为了适应叶轮出口宽度的增加,蜗壳侧壁需要加宽或“压板”,以确保足够的侧室间隙,这对离心泵来说是极其重要的。

此外,为了适应更大的叶轮眼径,增大了内壳线内径。将内径增加到最大允许值,同时保持内径与水路之间足够的壁厚,并保持内径束的结构完整性。

增加的泵性能需要比原来的1250 HP电机提供更多的功率,因此需要一种新的电机来满足这一需求。然而,由于较高额定电机的框架尺寸保持不变,因此不需要对底板进行修改。

选用新叶轮后,所需净正吸力扬程(NPSHr)增大。然而,这不是一个问题,因为可用净正吸头(NPSHa)是足够的。

提供优势

在这种情况下,重新评估现有泵而不是购买新泵的决定对客户非常有利。重新评级项目更加经济,特别是因为外桶本身就是一个非常昂贵的部件。

重排量不需要改变现有泵的占地面积,节省了完成项目的宝贵时间。如果指定了一种新泵,就需要对底板进行改造,并改变吸、排管道的路线。

所有的液压改造都局限于内束,允许外筒在炼油厂中保持管道连接。这对项目的整体交付时间产生了显著的积极影响,更短的完成日期对客户非常有吸引力。

项目成果

一旦完成,泵就被重新安装和调试。由于对设计和工程的高度信任,性能测试是在现场进行的。该泵超出了原来的流量和扬程要求,超出了客户的预期。振动水平和轴承温度都在可接受的范围内。总的来说,这个项目是一个巨大的成功。

原始内容可以在石油与天然气工程


作者简介:马特·肯尼,苏尔寿公司的液压改造专家